截至11月2日,克拉瑪依石化公司90萬噸/年柴油加氫瓶頸消缺項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行超過了100天,運(yùn)行狀況良好。經(jīng)標(biāo)定,該裝置加工量由原來的90噸/小時(shí)提升至115噸/小時(shí)以上,加熱爐燃料氣用量也比原來降低了40%以上。這個(gè)項(xiàng)目不僅解決了加工負(fù)荷“卡脖子”難題,還為克石化提質(zhì)增效發(fā)揮了重要作用。
“技改前裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)遇到了‘瓶頸’,主要原因是現(xiàn)有高壓換熱器反應(yīng)熱利用率不足導(dǎo)致加熱爐負(fù)荷太大,加工量提升空間較小,裝置長期無法達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷。”該公司煉油第二聯(lián)合車間該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳鵬介紹說。
為此,車間聯(lián)合科技處共同攻關(guān),經(jīng)過大量分析論證和數(shù)據(jù)計(jì)算,確定新增一臺反應(yīng)產(chǎn)物/混氫油換熱器的改造方案。這臺新增的換熱器為利舊設(shè)備,把其他裝置改造更換下的設(shè)備返廠維修后,再重新“上崗”煥發(fā)生機(jī),極大地節(jié)約了技改成本。
陳鵬介紹,4月項(xiàng)目啟動(dòng)會后,車間就開始馬不停蹄籌備各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,一手抓生產(chǎn),一手抓施工,趕在大檢修前完成了管線預(yù)制等基礎(chǔ)工作。5月20日,當(dāng)克石化大檢修號角一吹響,該項(xiàng)目就進(jìn)入了安裝施工的“快車道”。
“高壓系統(tǒng)壓力高,材質(zhì)特殊,200多道焊口的精度要求高,施工難度大,工期較長?!弊鳛樵擁?xiàng)目的負(fù)責(zé)人,陳鵬坦言壓力很大。
“加熱爐在改造前是滿負(fù)荷運(yùn)行,需要點(diǎn)燃全部火嘴,現(xiàn)在只需要點(diǎn)燃一半的火嘴就能滿足需要,加熱爐燃料氣用量至少節(jié)約了40%以上,而且還有可調(diào)節(jié)的余地?!睙捰偷诙?lián)合車間主任黃曉暉介紹說,優(yōu)化提升加熱爐運(yùn)行效率就能減少二氧化碳排放量。不僅如此,該裝置加工量大幅提升,運(yùn)行平穩(wěn),還能進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化柴汽比,提升產(chǎn)品質(zhì)量,挖掘裝置創(chuàng)效潛力,努力實(shí)現(xiàn)綠色低碳和經(jīng)濟(jì)效益“雙贏”。